中山維修真空泵發(fā)現(xiàn),影響真空泵工作效率的因素之一是真空泵處于極限狀態(tài)時,第1級排出的水很少,有時甚至沒有。因此,第1級泵有大量水排出,可以認為是系統(tǒng)有泄漏。通常的漏氣原因有:墊片沒裝、裝錯或損壞,螺栓未擰緊,法蘭面損壞,焊縫有沙眼,接頭(壓力表、真空表等)未裝好。
系統(tǒng)漏入空氣是真空泵產(chǎn)生結(jié)焦的主要原因,及時堵漏和防止管線腐蝕是防止結(jié)焦的Z好措施。通過本文-中山維修真空泵分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因,希望能為我們提供了系統(tǒng)在負壓下泄漏的查找方法,同時為今后新建裝置的材質(zhì)升級積累了寶貴經(jīng)驗。以及,針對環(huán)保裝置中真空泵故障現(xiàn)象,我們應(yīng)該采取什么樣的措施來應(yīng)對。
中山市小欖鎮(zhèn)海泰真空機電設(shè)備廠發(fā)現(xiàn)真空泵故障頻繁發(fā)生的直接原因是:一是回收系統(tǒng)漏入空氣,部分溶劑被空氣攜帶進入泵體,在高溫下發(fā)生氧化縮合進而生成焦炭,二是出口切液不及時,液體長時間積存在缸體內(nèi)經(jīng)反復(fù)高溫壓縮Z后生成焦炭。
環(huán)保油裝置開工以來,腐蝕穿孔現(xiàn)象時有發(fā)生,其主要原因:一是目前裝置操作條件超過原設(shè)計條件,原設(shè)計溶劑比正常情況為2:1,而實際中操作上達到了6:1,管線內(nèi)液體流速增加,致使管線沖刷、腐蝕加快;二是管線老化減薄嚴重,部分廢油、蒸汽管線彎頭部位厚度不足3mm,裝置改造時未被發(fā)現(xiàn);三是原料中含有微量的糠醛溶劑,原料呈酸性,也是造成管線腐蝕的另一主要原因。
在實際工作中中山維修真空泵通過摸索發(fā)現(xiàn):真空泵一旦出現(xiàn)切液閥有白色煙氣冒出,機泵運行負荷重,噪聲明顯增大,檢測運行電流較高,電流達到40A左右(正常運轉(zhuǎn)電流在26-27A),停泵檢修機泵氣缸體內(nèi)出現(xiàn)結(jié)焦,吸、排氣閥內(nèi)表面堆積著黑色的結(jié)焦物使機泵無法正常運行等情況時,反而能夠間接證明系統(tǒng)已經(jīng)出現(xiàn)了漏洞,這也為我們及時系統(tǒng)存在的缺陷提供了一定的幫助。
針對中山維修真空泵分析環(huán)保油裝置中真空泵故障原因之后,我們采取的措施有:
(1)發(fā)現(xiàn)真空泵出口切液閥處冒出白煙,并伴有難聞氣味,說明系統(tǒng)已出現(xiàn)泄漏,應(yīng)立即停泵查漏;
(2)對設(shè)備、管線進行定期測厚,尤其是易發(fā)生穿孔的部位當(dāng)發(fā)現(xiàn)有減薄現(xiàn)象嚴重的部位應(yīng)立即進行停工檢修和更換,以減少裝置泄漏后對真空泵的損壞;
(3)油杯保持注油暢通,保證真空泵氣缸體內(nèi)潤滑良好;
(4)泵出口Z低點切液閥處每小時進行一次切液,防止因積液造成撞缸事故;
(5)經(jīng)常檢查缸體振動情況,發(fā)現(xiàn)機泵運轉(zhuǎn)聲音異常及時停運,并聯(lián)系鉗工對機泵進行檢查,找出產(chǎn)生振動的原因;
(6)每日對真空泵電流進行測量,發(fā)現(xiàn)電流高于正常運行電流50%,應(yīng)停泵聯(lián)系鉗工處理;
(7)為防止氣體內(nèi)攜帶雜質(zhì)進行真空泵進口閥,影響閥正常工作,水洗罐不得擅自停用,液位應(yīng)保持在規(guī)定的區(qū)內(nèi)。 http:///